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土工膜作为一种高效的防水材料

洪潮江水库灌溉区域坐落在中国广西壮族自治区合浦县内,横跨六个乡镇,覆盖广阔的土地达77.88万公顷,其中用于耕种的面积为2.13万公顷。该灌溉系统以洪潮江水库为核心,构成一个大规模的灌溉网络。设计之初,旨在满足2.03万公顷农田的灌溉需求,其主体输水架构包括一条总长度3.89公里的总干渠,三条主干渠共计61.52公里,以及58分支渠,总延展282.22公里。此外,还建造了541座诸如渡槽、堤坝和水闸等关键水利设施。

 

洪潮江水库灌溉工程始建于1964年,但因初期建设标准偏低、配套设施不完善,加之年久失修,导致设施老化严重、结构破损,部分辅助建筑缺失,漏水问题突出,水资源调配效率低下,灌溉能力逐年衰减,严重影响了当地工农业生产的进步与发展。

 

1999年起,在广西水利厅的强力支持和推动下,洪潮江水库灌溉区启动了续建配套与节水改造工程,集中力量对灌溉设施进行防渗加固和系统性升级,有效改善了工程的整体状况,显著增强了灌溉系统的效能,从而更好地服务于农业生产,促进了当地经济社会的可持续发展。

 

土工膜作为一种高效的防水材料,其渗透率极低,一般介于10^-1110^-12厘米/秒之间,远低于粘土和混凝土,且因其良好的弹性和可塑性,能够适应土壤的自然变化[1]。根据国外研究,聚乙烯材质的土工膜在露天环境下寿命可达15年,而埋藏于土壤或水下则可使用4050年之久,我国早期的塑料薄膜防渗工程实例也显示,即使经过30年的运行,依然能保持良好状态[2]。鉴于其出色的防水性能、耐老化、成本效益高及易于施工等特点,土工膜已广泛应用于渠道和堤坝建设,成效显著。

 

2.1 渠道防渗中的土工膜应用

实践经验指出,厚度为10厘米的混凝土防渗渠道(每平方米成本约为22元)的日均渗水量约为21/(平方米·天)。若在此基础上增设一层聚氯乙烯土工膜(每平方米成本约28元),渗水量可减少95%。仅需12年,通过节水所回收的水资源价值就能平衡增加的膜料投资成本[2]。更重要的是,当土工膜作为防渗层时,上覆的混凝土保护层厚度可从原来的1012厘米减至58厘米,由此节省的混凝土费用可用于购买膜料,进一步降低了总体成本。鉴于此,在渗漏问题突出的西干渠采用了铺设土工膜并加设混凝土保护层的解决方案。

 

西干渠是洪潮江水库灌溉系统中最主要的干渠,设计流量为17.36立方米/秒,负责灌溉面积1.42万公顷。其中,柯江渡槽段(位置3+3004+080)的780米填方渠段,因基础处理不当且缺乏有效防渗措施,导致严重渗漏,周边土地沼泽化。灌区节水改造项目对此段采取三面光滑防渗措施,并增强防渗效果,具体操作为:先清理渠底后铺设0.2毫米厚的聚氯乙烯土工膜,上覆5厘米细砂过渡层,再浇筑8厘米厚C15混凝土保护层;两侧护坡同样浇筑10厘米厚C15混凝土(参见图1)。改造完成后,该渠段的水利用系数从0.75提升至0.92,年节水量达到230万立方米,节水效益十分明显。

 

彩木渡槽与柯江渡槽分别作为总干渠与西干渠上的重要输水结构,均始建于20世纪60年代初期。这两座渡槽的构造特征为素混凝土底板配以浆砌混凝土边墙,外表面涂抹砂浆,历经长期运行,底板与边墙出现了裂缝,尤其是在进出口及分缝位置,漏水现象极为严重。彩木渡槽全长111米,设计流量为23立方米/秒,其泄漏量高达0.7立方米/秒;柯江渡槽长度为59米,设计流量为17立方米/秒,泄漏量达0.65立方米/秒,水流对渡槽两端基础及周边护坡造成的冲蚀曾引发多次紧急情况。尽管在20世纪80年代尝试使用高标号砂浆涂抹或现浇混凝土覆盖以解决渗漏,但问题并未得到根本解决。直至2000年灌区改造期间,才通过采用0.5毫米厚的聚氯乙烯土工膜作为防渗材料,成功攻克了长期存在的渗漏难题。

 

改造过程包含细致的准备与施工步骤:首先彻底清理渡槽的进出口底板及边墙,移除松动的旧砂浆层,并在进出水口两端挖掘深1米的截水墙,确保截水墙深入边墙2米。随后,在清理干净的底板和边墙上铺设一层沥青油毡,其上再铺设土工膜,最上层复加一层沥青油毡作为保护层,以此双层保护确保土工膜免受穿刺损害。土工膜与沥青油毡的铺设延伸至截水墙内部,并与渡槽分缝处紧密接合,同时替换所有分缝处的密封胶条,形成从入口至出口连续的防渗体系。最终,在这一防渗层上浇筑12厘米厚的钢筋混凝土作为最外层保护(参阅图2)。

 

改造完成并投入运行五年以来,两座渡槽实现了卓越的防渗效果,彻底杜绝了渗漏,有效解决了安全风险。这一方案中,土工膜扮演了核心角色,克服了过去使用混凝土、砂浆等传统材料无法根治的渗漏问题,年节水总量达到2838万立方米,充分展示了土工膜在渡槽加固堵漏方面的高效实用性。


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